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无功补偿改造解决企业功率因数低罚款3万元案例分享

来源:希拓电气(常州)有限公司 日期:2020-06-08浏览量:载入中...

案例详情:

某金属制品有限公司是专业生产热轧钢的专业厂家,生产线主要设备为大型直流电机,直流电机整流属于典型谐波源,产生大量谐波,造成补偿电容器无法正常投入运行且电容器再投入后造成谐波放大,用电设备运转故障率高,电容器经常烧毁,功率因数仅为0.65,每月产生无功罚款3万元,变压器温度在夏季达72度,造成电能浪费,寿命缩短。


现场测量:

希拓电气非常重视这一问题,派遣技术人员到场勘察发现,公司由一路10KV进线,厂内安装2000KVA整流变压器2台,电压等级为0.4KV,2台整流变压器分别带2条轧钢生产线,其主要负荷为6脉动整流,整流设备在工作中在把交流变为直流的同时产生大量的谐波,属典型谐波源;直流电机在工作过程中,产生大量的谐波,针对测试及计算结果,特征谐波主要以5次、7次,谐波电流比较大,电压电流畸变严重。

谐波电流注入电网,在电网阻抗上产生谐波电压,引起电网电压电流畸变,影响供电质量及运行安全,使线路损耗及电压偏移增加,对电网和工厂本身电气设备均会产生不良的影响。

治理方案确定:

1、 治理目标

根据企业实际情况,希拓电气针对热轧钢生产线谐波治理设计了整套滤波方案,综合考虑负荷功率因数、谐波吸收和背景谐波,在企业2台变压器2000KVA低压侧各安装一套谐波滤波装置对谐波进行治理,原有电容补偿柜退出运行。

0.4KV系统运行方式下,滤波设备投运后,滤波器吸收点处某次谐波的幅值及含有量都有大幅度下降,功率因数0.95以上;且不因为投入滤波装置而引起某次谐波的谐振或谐振过电压、过电流。

2、方案确定

由于直流电机在工作过程中谐波较大,如5次谐波达到了基波电流的21%,对电网、设备本身和其它用户都造成了不同程度的影响。另外,考虑设备的功率因数特点,在设计时要做到谐波消除补偿无功提高功率因数等。


针对设备的特性本方案采用滤波兼无功补偿的方式,它的主要作用:改善供电系统的稳定性;抑制谐波电流以减少谐波造成的危害,提高功率因数。

热轧钢生产线工作过程负荷变化比较频繁,谐波含量大,功率因数特别低。从测试数据看主要谐波成分是5次 、7次其中以5次谐波为最大,电压畸变严重。综上因素考虑滤波装置设计5次、7次两条LC滤波主吸收支路及10条精补滤波之路,吸收5、7次及以上次数的谐波同时补充功率无功提高功率因数。

方案采用先进MCU为核心元件核心的功率因数控制器,主回路采用电力半导体晶闸管无触点开关投切滤波支路的控制方式,自动投切,可以连续频繁投切滤波补偿支路,而不影响开关和电容器的寿命。

补偿效果:

1、滤波补偿装置投入运行,自动跟踪轧钢生产线的各种负载设备变化,使各次谐波得到有效滤除。

2、未治理前电压总畸变率(THD)严重超出国标5%的限值要求。经治理, 电压总畸变率(THD)从原来的9.8%,降止2.1%,各次谐波都符合国标GB/T 14549-93《电能质量 公用电网谐波》标准要求。

3、 经治理谐波电流都得到有效改善,未投入5、7、11次的谐波电流都严重超标,投入后超标的各次谐波电流吸收率都大于85%以上,符合设备设计要求。

4、滤波装置投入后系统的功率因数得到大幅提高,供电系统从原来的0.65左右提到0.97,有功功率、视在功率、无功功率都得到改善,有效降低用电设备和供电线路的损耗。

5、谐波治理后变压器温度由原来的72度降低到48度,节省了大量电能,变压器使用寿命延长。

6、通过治理后有效改善了轧钢生产线的供电电能质量,提高了直流电机电源的利用效率,有利于系统的长期安全、经济运行,产生更好的经济效益。


希拓电气是一家知名的无功补偿装置生产商,同时提供一站式电容柜改造解决方案。采用优质品牌元器件,专业施工团队,规范施工流程,合同约定功率因数,改造后不达标,免费重新改造,更提供终身售后咨询服务,希拓电气无功补偿产品统一提供3年质保。期待您的来电咨询!


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